开关电源产品的一个重要性能指标是输入冲击电压,一般设计得较小。 常规设计是在开关电源输入端的火线上串联一个热内阻(NTC)。 对于更大功率的开关电源在热内阻(NTC)上同时装有保险丝,用于减少元件损耗,提高产品稳定工作时的可靠性。 本文着重分析归入熔断器后触头漏电失效的原因。 通过原理、实验测试、验证和熔断器材料,详细分析了熔断器在电路设计和应用过程中存在的问题,为熔断器在开关电源产品中的使用提供了依据。 以上设计提供参考。
故障现象及来源
在实际工程设计中,将图1中的PFC电路设计到产品中,测试发现冲击电压超标(设计目标≤25A),达到70A。 本方案中,热敏电阻内阻RT1的阻值取10Ω。 理论上根据90VAC的输入电流,即相位为90°或270°时,最大输入峰值电流为90*√2≈127V,最大输入峰值电压(输入冲击电压)为Imax=127/10=12.7A,测试结果完全偏离理论估计。
图1 PFC电路
结合图1分析,影响输入冲击电压的元件主要是热内阻RT1和熔断器K1,有以下四种组合:①热内阻断开,熔断器不闭合。 此时输入处于打开状态。 产品应该没有输入; ②热内阻开路熔断器闭合,输入电压通过熔断器直接供给前端电路,热内阻在电路中不起作用,输入冲击电压大; ③热内阻正常且保险丝未闭合,输入电压通过热敏电阻给前端电路,抑制和降低输入冲击电压; ④热敏电阻内阻正常,熔断器闭合,输入电压主要通过熔断器给前端电路,热敏电阻内阻在电路中不工作,输入冲击电压大; 检查热敏电阻内阻和保险丝,结果热敏电阻内阻正常,保险丝常开点在无电源时处于衔铁状态,即保险丝为异常元件。 更换新保险丝后,实测冲击电压仅为7.4A。 以往产品试验冲击电压超标属于第四种情况。 输入电压主要通过熔断器提供给前端电路,热内阻在电路中不起作用,造成较大的输入冲击电压。
电路图1的工作原理如下:保险丝K1与热敏内阻RT1两端并联,线性稳压后PFC电感L2的辅助定子供电。 当开关电源上电启动时,由于此时保险丝K1没有供电电流继电器线圈电阻的测量方案,保险丝K1处于开路状态,输入电流通过热内阻RT1对大电解电容C8充电,从而限制了启动时的输入冲击电压。 功率管Q1接收到驱动信号后,PFC电感L2辅助建立定子电流,即建立熔断器K1的供电电流。 当供电电流达到9V左右时,保险丝开始工作,触点闭合导致热内阻RT1漏电,增加了产品工作时的输入线路阻抗,减少了损耗,提高了产品的效率.
保险丝触点漏电故障的原因
对于熔断器未通电且常开点已经衔铁的情况,即熔断器触点漏电失效,通常有以下三种可能。 以下三种可能的原因一一分析排查:
①继电器动作频率低,使用次数已超过保险丝所能承受的开关次数;
②继电器所在环境湿度大;
③流过继电器的浪涌电压过大。
通过对图1电路工作原理的分析和保险丝K1触点两端电流的实际检测,保险丝K1仅在通电过程中动作,正常后触点不再切换操作,所以保险丝K1的开关次数只与人输入的开关次数有关。 根据保险丝的尺寸书可知,保险丝的使用频率为1*104次,产品还在调试阶段,不可能达到1*104次,所以不是由于使用频率超过使用寿命造成的。
图2 熔断器触点的稳态电压波形
【黄色为输入电流,红色为保险丝接触电压】
通过实际测试,如图2所示继电器线圈电阻的测量方案,保险丝工作时的接触电压约为3A,保险丝的环境湿度为83℃。 查看此应用的保险丝规格书,标明耐环境温度参数为10A/85°C,输入电压为7A时可在105°C下使用。 对比实际环境和电压,可以排除使用环境湿度大的原因。 .
图3 保险丝触点导通波形
【黄色为输入电流,红色为保险丝接触电压】
熔断器K1的前端负载为感性负载(L1、L2)和容性负载(C1、C2、C8)。 测得的保险丝K1的触点电压如图3所示,从图中可以看出,保险丝K1的触点在导通后的一段时间内有一个峰值电压,最大峰值Imax=39.4A . 保险丝尺寸参数最大耐压为10A,产品调试时多次启动后形成的浪涌电压冲击(39.4A)会损坏触点,造成接触不良。
熔断器衔铁产生浪涌电压的原因
通过调查得知,熔断器触点漏电失效的原因是流经熔断器的浪涌电压过大,那么在图1的电路中,是什么原因导致熔断器电枢中的浪涌电压,这可能引起浪涌的下列浪涌电压元件检测分析:
①PFC电感L2是否饱和;
②L1差模电感是否饱和;
③π型混频电容C1是否过大;
④PFC限制钳位电压是否过大。
检测PFC电感L2的启动电流如图4所示,此时PFC电感电压被削波,即PFC电压被限制钳位在13.1A,PFC电压波形良好,且乙
图4 检测PFC电感L2的启动电流
图5 PFC电感未饱和
图 6 饱和电压
L1差模电感参数为200uH/48Ts/0.7mm。 测得的饱和电压如图6所示,在施加13.1A电压(PFC启动时钳位的电压)时,电感只有12.5uH,电感增加很大。 ,饱和已经发生。 此时,π型混频电感L1很难对PFC启动过程中流经保险丝K1的电压进行有效混频。 更换差模电感L1,选用饱和电压较高的差模电感(饱和电压约16A/200uH),测试其接触电压,导通瞬态电压8A,导通后最大电压峰值17.4A,触点电压峰值明显降低,如图7更换前和图8更换后。
图7 更换前的接触电压
图8 更换后的接触电压
【绿色为C8电容电流,白色为保险丝接触电压】
C1为π型混频电路的第一级电容,输入电流直接对C1充电,会形成畸变的脉冲充电电压。 电容越大,失真的电压脉冲越大,因此保险丝触点的峰值电压就越大。 在更换L1差模电感的基础上,将C1的电容由474/450V降为683/450V,测试保险丝接触电压,发现保险丝接触电压最大为8.6A,电压尖峰明显进一步降低(之前为 17.4 A),如图 9 所示。
图9 PFC升压时的电压电流波形
【绿色为C8电容电流,白色为保险丝接触电压】
PFC控制IC启动过程:在大电解电容C8的升压过程中,PFC控制IC驱动器输出的力矩会从0增加到最大,如图10所示。PFC电压逐渐达到PFC电压采样限制和钳位如图4所示。PFC启动钳位电压与PFC电压采样的内阻有关。 在实际工程设计中,PFC电压采样内阻为R=22mΩ,PFC钳位电压约为13.1A。 降低R=40mΩ,钳位电压降低,冲击电压峰值降低,同时可以降低L1启动时的电感,降低PFCπ型混频的功效。 如图 11 所示,最大接触电压峰值为 9.6A。 PFC电压采样的内阻直接关系到产品的过流能力。 一般过流点设计好后,不建议再改这个内阻。
图 10 PFC 启动
图11 保险丝接触电压波形
综上所述,输入端熔断器熔断后冲击电压大可归纳为:PFC电压采样内阻小,即过流点大,输入电压在PFC开始工作(boost)大时到达钳位点; 如果π型混频的差模电感饱和,将失去对电压的抑制作用; 混频电容C1的容值越大,畸变电压脉冲越大。
开关电源产品保险丝设计参考
①输入端π型混频电路:选用饱和电压较高的差模电感,减小π型混频第一级电容的容值
②增加PFC电压采样内阻,降低PFC钳位电压(这要与产品要求的过流能力相平衡)
除了从电路上优化参数外,保险丝的选择也很关键。 下面是不同熔断器触点材料在应用上的区别。 例如宏发熔断器型号为HF46F-G系列,规格书中给出的熔断器触点材料分为两种材料:和AgNi,即:HF46F-G/XXT(带T)触点材料为; HF46F -G/XX(无 T)触点材料为 AgNi。 这个系列的size book也区分了不同材质触点的应用,如下:
①常用于容性负载、感性负载、电机负载等会产生浪涌电压的场合。
②AgNi常用于阻性负载和电压稳定的场合。
这样,对于开关电源输入端使用的熔断器应用来说,前端实际负载通常有电感、电容等引起浪涌电压的元件,所以在选择熔断器时,应选择接触件材质的熔断器应该使用。
保险丝的失效通常有以下几种:保险丝内部多余、接触面脏污、工艺结构不当、触点碳化、挛缩、银离子迁移、外加引起的簧片位移等。
这种故障模式大部分是由于保险丝生产过程控制不当造成的。 因此,对于熔断器生产企业而言,改善生产环境,完善质量控制和检测体系,对于防止熔断器故障频发将起到极为关键的作用。 角色。 据悉,用户首先要根据实际使用要求优化使用类型,然后慎重确定所需的功能特性和化学特性(包括环境适应性要求、输入输出参数、时间参数、触头寿命、体积、重量、安装规格、安装方法、密封等),因此选择合适的保险丝对于防止在使用过程中造成的故障也很重要。
在开关电源的实际工作过程中,虽然保险丝触点漏电故障产品仍能正常工作,但在使用过程中却很难察觉。 一旦熔断器触头漏电失效,较大的输入冲击电压将影响产品的可靠性,也可能因较大的输入冲击电压而引起后端供电系统异常报告。 防止出现这些情况的解决办法是在设计初期掌握好电路参数的选择,选择符合电路特性的熔断器型号。
笔记:
热内阻(NTC):热内阻是一种传感内阻,其内阻值随温度的变化而变化。 (NTC,即负温度系数热内阻,温度越高,内阻越小)。
PFC:中文全称“Power”,意思是“功率素数校准”。 功率素数是指有效功率与总功耗(视在功率)之间的关系,即有效功率乘以总功耗(视在功率)。